sintomas fallo regulador moto
sintomas fallo regulador moto

Sintomas fallo regulador moto:

Un fabricante de extrusión de plástico en el medio oeste tenía un delta de 480 V alimentando una máquina de extrusión de plástico. El motor síncrono accionado por ASD en la extrusora tenía un circuito rectificador de puente de media onda para proporcionar voltaje de excitación a las bobinas de los polos.

Los diodos en el circuito excitador del puente de media onda estaban apagándose, y los filtros a los SCR estaban siendo dañados.

Tres canales de la alimentación de tensión que alimentaba al extrusor se monitorizaron durante solo dos segundos antes de recopilarse suficientes datos para determinar la causa de los fallos. Como se muestra en la Figura 1, una ráfaga de transitorios ocurriría tres veces por segundo. El voltaje RMS no cambió significativamente durante estos transitorios.

Caso práctico de Dranetz – Transitorios de tensión que causan fallas en el diodo

 

Un examen más detallado de las formas de onda mostró que los transitorios eran en realidad una serie repetitiva de transitorios de voltaje, ocurriendo seis veces por ciclo en las tres fases. Un ejemplo de las formas de onda de voltaje para una fase se muestra en la Figura 2.

Caso práctico de Dranetz – Transitorios de tensión que causan fallas en el diodo

Estos transitorios de voltaje repetitivo se conocen como muescas de voltaje. La tensión máxima del transitorio podría producir daños, y las muescas de tensión que cruzan el eje cero podrían provocar errores de cruce por cero. Un examen más detallado de los transitorios se muestra en la Figura 3.

Caso práctico de Dranetz – Transitorios de tensión que causan fallas en el diodo

 

 Análisis

Los siguientes fueron valores calculados de este período de monitoreo de perturbaciones de voltaje:

Número de transitorios: 192
Amplitud: -580 voltios
La peor amplitud absoluta (desde el cruce por cero): 864
Tiempo de subida: 1.0851 microsegundos
Frecuencia (aumento de 1/4 *): 230,4 kilohertzios
Número de errores de cruce por cero en este marco: 146
El peor ancho de cruce por cero: 61440 microsegundos
La peor tensión delta de cruce por cero: 168 voltios
Peor área de muesca: 0.021475 voltios-segundos

Análisis transitorio

El valor absoluto de amplitud confirmó la causa del daño a los diodos, ya que este voltaje excedió las clasificaciones de los diodos en el puente de media onda. El tiempo de subida muy rápido y la frecuencia equivalente superior a 100 KHz del transitorio indican que la fuente del transitorio está relativamente cerca del punto de medición. Esto indicaría que el origen de estos transitorios fue una carga de conmutación electrónica tal como un puente rectificador utilizado en muchas unidades de motor electrónico. Los transitorios en otros canales de voltaje de fase no eran de la misma polaridad, pero ocurrieron relativamente al mismo tiempo, como se muestra en la Figura 4.
Los errores de cruce cero pueden causar problemas de temporización con cargas electrónicas controladas por fase. Los relojes pueden funcionar más rápido y los componentes electrónicos de potencia, como los SCR y los diodos de conmutación, pueden fallar y dañarse. Las muescas también pueden dañar la retransmisión de protección, la electrónica de potencia de tensión y causar calor excesivo en motores y transformadores.

Caso práctico de Dranetz – Transitorios de tensión que causan fallas en el diodo

 Análisis Armónico

El análisis armónico en la Figura 5 del evento de forma de onda inicial del voltaje de la Fase BC muestra que la distorsión armónica total del canal fue del 11.2%. El armónico más alto fue el 2do, al 8.3%. Los altos valores de armónicos pares se atribuyen al rectificador de media onda, cuya expansión de Fourier se compone únicamente de armónicos uniformes.

Caso práctico de Dranetz – Transitorios de tensión que causan fallas en el diodo

Los transitorios de voltaje repetitivo generalmente son causados ​​por cargas controladas por el ángulo de fase, como los convertidores trifásicos. Una muesca de tensión resulta de dos fases que se cortocircuitan momentáneamente durante el período de conmutación. En este caso, fueron creados por la propia unidad ASD, que convierte la CA en CC y luego vuelve a la CA para controlar la velocidad y el par del motor. El puente de media onda usado como excitador de voltaje fue la fuente de los armónicos pares anormalmente altos.
La solución empleada fue colocar MOVs con tensión de sujeción adecuada a través de los diodos en el puente para evitar su destrucción. Aunque no se usa en este sitio, se pueden usar filtros especiales, como ciertos filtros de seguimiento de línea, para aliviar los errores de cruce por cero. Además, los dispositivos de acondicionamiento de potencia, los estranguladores o los filtros especiales podrían usarse para “rellenar” las muescas y suavizar la forma de onda.